廠界噪聲綜合治理是比較復雜的工程項目,與單一設備降噪相比不同,它并不是簡單的隔起來、包起來就能解決的,尤其是在噪聲源比較復雜的情況下,有很多必須在降噪工程前期做的工作。就讓我們從本文來一窺究竟吧。
噪聲治理項目的背景:東北某德資大型化工廠,工廠建設完成,設備基本安裝到位,正進行試生產(chǎn),但環(huán)評沒有通過,原因是東側廠界噪聲實在是太高了,最高的地方達到了89.6dB(A)。而根據(jù)《GB12348-2008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》三類標準,他們需要達到白天65dB(A),夜間55dB(A),由于24小時生產(chǎn),所以需要達到降噪量為34.6dB(A)。這是一個典型的廠界噪聲綜合治理問題。
到達現(xiàn)場后,我們發(fā)現(xiàn)東側廠界的噪聲源非常多,有空壓機房(里面有兩臺大型的拉特拉斯空壓機,流量為12萬m3/h)、氧化車間(內(nèi)部有大量的高噪聲管線,也有一些串聯(lián)在管線上的高噪聲設備)、氧化車間東側的管線密集區(qū)(有很多高噪聲管線,還有很多閥門,變徑,彎頭,三通等),氧化車間南側的活性炭罐,以及氧化車間三樓頂部的高空放空。
我們做了非常詳細的測量,測點數(shù)達到60多個:氧化車間共三層,為輕質彩鋼墻體,其二樓內(nèi)部主要噪聲源為3套汽水分離器以及2套熱交換裝置以及大量氣體管線,設備近點噪聲可以達到113.8-117.2dB(A),該噪聲屬于寬頻帶穩(wěn)態(tài)噪聲,中高頻非常強烈,震耳欲聾,由于二樓樓板為格柵樓板,使得整個車間的聲環(huán)境非常惡劣;氧化車間外東南側分布有5套活性炭吸附系統(tǒng),大量高噪聲管線直接曝露在室外,活性炭平臺上噪聲約為105.7-114.5dB(A),噪聲特性與氧化塔內(nèi)高噪聲設備相似,中高頻十分突出,異常刺耳;此外氧化塔三樓頂部平臺上,還有一直徑為1m,流量為14-16萬m3/H的放空管,噪聲約為115.3dB(A)左右,管口朝向東側。
通過分析,我們逐步排除了次要的噪聲源。如排除了空壓車間噪聲對廠界的貢獻,排除了氧化塔,排除了5個活性炭罐本身噪聲對廠界的影響。那么對廠界影響比較明顯的是管線密集區(qū)、活性炭罐上部的進出管線及閥門、高空放空口等。
最后我們確認了以下方案措施,并通過聲學模擬軟件對這些措施進行了驗證。
1. 在氧化車間及活性炭吸附罐東側架設一道“]”形的吸隔聲屏障,屏障總長為23.1m,高度為16m,厚度100mm。
2. 對氧化車間內(nèi)部,氧化車間與氧化塔,氧化車間與活性炭罐以及氧化車間與空壓車間聯(lián)通的管道,全部進行專業(yè)的阻尼吸隔聲包扎。
3. 對高噪聲設備汽水分離器進行專業(yè)的阻尼吸隔聲包扎。
4. 在高噪聲設備熱交換器周圍加裝專業(yè)的聲學阻尼吸隔聲罩。
5. 在氧化車間頂部平臺上的高噪聲放空口加裝專業(yè)的阻抗復合式消聲器,并加裝消聲導向彎頭,使排氣朝向背離東側廠界。
最終經(jīng)過環(huán)保部門驗收,東側廠界噪聲值為晝間為51.6-56.8 dB(A),夜間為50.7-54.6 dB(A),大大小于晝間65dB(A),夜間55dB(A)的III類標準限值。
由這個案例我們可以看出,在復雜廠界噪聲的治理過程中,噪聲源的排查分析至關重要,專業(yè)的有經(jīng)驗的聲學公司經(jīng)過排查,準確找到主要噪聲源排隊次要噪聲源,不僅是工程成敗的關鍵,也是工程成本控制的決定因素。